马兰矿:硬核“老伙计”掘进主力军

 这台EBZ-315型掘进机,可是跟了我们多年的‘老伙计’了。”在山西焦煤西山煤电马兰矿井下掘进工作面,工程二区掘进五队队长张鑫指着平稳作业的设备说:“别看它‘老’,每月掘进任务都超前完成。有它在,进度和安全都稳了!”

这台集成了液压锚杆系统的掘进机,自投用以来便扎根生产一线,陪伴井下作业人员闯过一个个地质难关、完成一次次掘进任务。虽非“新面孔”,却是名副其实的“硬核担当”。尽管已长期运行,它依旧凭借稳定高效的表现,成为掘进支护环节的中流砥柱,在日复一日的运转中持续焕发新活力,为井下安全生产注入强劲动力。

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掘锚同步,跑出“效率范”

相较于传统独立锚杆机,EBZ-315型掘进机的优势十分显著。以往,传统设备需要3至5人协同作业,搬设备、架装置、人工扶钻、传递锚杆等一系列流程既费时又费力,且必须等待掘进机截割完成后挪动机身、更换设备。这不仅导致工序衔接出现断层,空顶作业时间拉长,安全风险也随之攀升。

EBZ-315型掘进机投用后,改变了“掘完再锚”的传统作业模式。掘进机完成截割作业后,无需转移机身或额外搬运、架设设备,可立即启动锚杆机进行锚杆、锚索施工,实现“零空顶距”支护、掘锚无缝衔接。以单个锚杆施工循环为例,传统模式需要40分钟,如今仅15分钟就能高效完成,单循环作业效率直接提升60%以上。凭借这份“快”劲,让它成为了提质增效的头号功臣。

贴身守护,尽显“安心范”

安全保障上,这台“老伙计”的表现同样让井下作业人员倍感踏实。“以前用独立锚杆机,我们最怕冒顶、片帮这些隐患,心里始终悬着一块石头。现在好了,操作人员始终处于掘进机临时支护的‘安全伞’下作业,离危险区远了,干活踏实多了。”张鑫的话道出了大家的心声。

它的安全设计更是暗藏巧思。液压系统内置负载敏感、压力切断和动作互锁功能——例如,一旦开始锚护作业,掘进机的截割头、行走履带便会自动锁死,从机械原理上杜绝误触风险。锚杆机还自带高压内、外喷雾系统,通过采用湿式打眼技术,降尘率高达90%以上,同时避免干式钻孔产生火花,完全满足高瓦斯矿井的防爆要求。此外,它的液压预紧技术可使锚杆初锚力达到250至400N·m,是人工预紧的两倍多,为巷道长期稳定筑牢坚实屏障。

人机协同,亮出“省心范”

操作便捷,是这台“老伙计”的另一大亮点。锚杆机依托液压驱动系统,输出扭矩可达300至400N·m,钻孔推力足、转速稳,无需人工扶钻,仅需一名操作人员通过手柄控制就能完成钻孔、插杆、预紧全流程作业。

钻臂具备伸缩、升降、回转、摆动等多维度调节功能,能无死角覆盖顶、帮各个支护区域,减少了频繁挪移与定位的麻烦;机械夹持和自动退杆设计,也免除了人工搬运钻杆的工序,显著降低了操作人员的劳动强度。对比以往3至5人忙前忙后的作业场景,如今单班仅需2人即可完成双钻臂支护作业,人均效能提升了三倍多——这意味着,原本需要一个小队忙前忙后的工序,现在只需一个精干小组就能轻松拿下。综合掘进效率提升了50%以上,实现了人机协同的双重增效。

稳扎稳打,诠释“硬核范”

面对井下复杂多变的地质条件,这台“老伙计”也从未露过怯,始终从容迎战。它凭借110吨的自重——相当于70多辆家用轿车的重量——以及低重心设计,配合专用支撑油缸,作业时机身稳固,钻孔精度高、偏斜率小,保证了锚固施工的效果。无论是±18度的巷道坡度,还是高3.5至5.4米、宽4.2至6.8米的复杂断面,哪怕遇到硬岩、破碎带等恶劣工况,它都能保持稳定运行,故障率低于5%。

此外,核心液压元件成熟,运维流程简便,连续作业稳定性保持在95%以上,进一步降低了运维成本,成为应对复杂井下工况的“可靠利器”。

从投用到现在,EBZ-315型掘进机从未因服役年限久而掉链子,反而在日复一日地运行中,将成熟可靠、高效安全的优势发挥到极致。它不仅是井下作业的核心设备,更是马兰矿智能化建设的生动缩影。这台“老骥伏枥”的“老伙计”,正以其志在千里的硬核实力,稳稳地“掘”胜千里,成为马兰矿高质量发展的最真实写照。