一块立板,长不过两米,重不过半吨,却是煤矿井下自移机尾中部机架的关键受力构件,支撑、导向、承重,三道使命压身,加工精度稍差分毫便影响整台设备整体性能和服役表现。
然而,正是这块立板,一度成为制约山西焦煤西山煤电机电厂金工车间产能提升的瓶颈。
问题出在加工方式上。该工件工序繁复,精度要求严苛。原先采用单件单独装夹加工,操作工闫勇在现场算过一笔账:每件吊运、找正、装夹就要耗时10到20分钟,批量加工时,大量有效工时被重复性辅助操作占用,机床实际切削的时间被不断压缩,始终难以拉高有效运转率。
车间随即调整工艺方案,改为两件对称同步装夹、一次加工成型。双件上马,效率瓶颈看似迎刃而解,但新的问题接踵而至——双件加工程序代码膨胀至3M,机床本机存储空间不足,只能依赖外接CF卡导入。而外接模式下一旦程序中断,必须从头读取代码、重新加工,毫无容错空间。“之前机床一停,大伙儿就得来回折腾,整个生产节奏全被打乱了。”闫勇回忆道。

车间主任吴永明获悉后,当即协调工作任务,为技术攻关腾出试验时间。由闫勇牵头,李梅香、苏晓东、侯惠安、杜春组成的技术攻坚团队迅速集结,定下明确目标——把程序塞回机床本机存储,让操作告别CF卡。
技术团队分三步,逐项突破:
第一步是空间之争,团队运用复合调用编程,整合两道单件重复工序。这一改,程序大小从3M降至0.8M,成功摆脱外接CF卡束缚,直接从本机调用,中断后亦能快速恢复。
第二步是精度之争,重新规划铣削与钻孔走刀路径,减少刀具空运行时间,研判刀具加工过程受力情况,均衡刀具双侧切削受力,提高刀具耐用度,减小累计误差,省去重复编程、频繁更换刀具的步骤,两件工件的尺寸精度高度统一。
第三步是效率之争,优化程序框架,预留工艺参数调整段,后续微调公差、加工参数便捷高效,操作工不再需要面对外接设备反复调试。
攻关过程并不顺利。团队先后完成十余次程序调配与上机试验,初期频繁出现走刀偏移、尺寸不均、震刀、表面粗糙度不达标等问题。每一次失败,都意味着重新梳理刀路、重排坐标、重调参数。“那阵子机床一停,大家脑子里就像过电影一样,逐环节复盘刚才的操作哪一步出了问题。”闫勇说。正是在这一次次“试错、归零、重来”的循环中,所有问题才一步步得以解决。

成果来得实实在在。双件同步装夹后,单次节省10到20分钟装夹找正时间,批量加工时机床利用率显著攀升;程序存入本机存储后一键调用,中断恢复如常,闫勇和他的工友们终于可以踏踏实实按下启动键。
此次优化的意义远不止于一块立板。嵌套子程序、分析刀具受力、提升刀具耐用度、优化刀具路径的编程思路具有可复制性,后续可推广至车间其他批量、大型工件加工。更重要的是,这次攻关锻炼了队伍,操作工从“按循环启动”向“参与编程调试”迈出了实质性一步。