“两新”模式引发新变化 ——山西焦煤西山煤电“晋邦德高效怎样炼成”系列报道之三

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有一段时间,晋邦德煤业井下皮带巷,由于设备老旧,皮带跑偏,撒了不少煤,保运队2人一组轮流上阵,挥汗如雨装车,装满一吨矿车,然后开动绞车拉到坡顶,再由两名工人把矿车推到翻车处卸煤,这样循环往复,不仅效率低下,而且工人劳动强度大,安全风险也大,绞车提升容易发生落道、跑野车事故。那时,刚刚到任的矿长仝金厚下井看到这一情况,立即对身边人说:“这都什么时代了,还用人工清煤?”随后,他立即安排,在井下安装两部650皮带、一部刮板运输机,以机械化代替了人工清煤,既省人省事,又安全快捷。工人们高兴地说:“机械化就是好,以前巷道里撒煤,愁得不行。现在好了,机器一开,巷道干干净净。”

一直以来,晋邦德煤业为了节省成本,用的大部分是大矿淘汰下来的老旧设备,设备故障是家常便饭,生产打打停停,产量、进尺总是上不去。

严酷的现实告诉他们:原来那种小打小闹、小农经济式的生产方式再也行不通了。智能化减人,机械化换人,是新时期煤矿发展的方向。不下大决心,没有大手笔,注定要被不断前进的历史淘汰。于是,从2020年开始,在西山煤电的大力支持下,晋邦德煤业上新装备,用新工法,为综采队引进新采煤机,租赁经过大修的运输机、装载机、支架。特别是2021年下半年建成10406智能化综采工作面,应用滑靴式自移无轨设备列车,整个工作面实现视频监控、记忆割煤,工作面用人少了,工人劳动强度小了,原煤产量大幅度上来了。

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优化设计,布置大工作面,减少了搬家到面,增加了生产时间,提高了生产效率。目前,晋邦德煤业综采队开采的10406 工作面长度195米,走向1400米,是该矿目前为止最大工作面,开采走向也是最长的。正在准备的6盘区下一个综采工作面,走向长度达到2100米。

晋邦德煤业与西安科技大学合作,积极推广应用110工法,14207、10406两个综采工作面首先采用了切顶卸压沿空留巷技术,共计留巷1600多米,留巷段稳定完好,大幅减少掘进量,增加资源回收率,有效保证了采掘衔接。持续推进“一优三减”,不断优化生产布局,设计布置大储量工作面,减少搬家倒面次数,提高单产单进水平;相继完成了10#煤东翼采区、4#煤燕沟区域的通风系统简化工作,进一步缩短矿井通风线路,降低系统通风阻力,达到了矿井通风系统“以简促优”的目的。

晋邦德煤业持续推进技术创新,完成井下变电所、水泵房、架空乘人装置的无人值守改造,建成集中供配液硐室、1500米远程配液和智能供液系统,规划安装齿轨卡轨车,实现连续化运输。掘进工作面引进履带式气动运输车,现在只需2人就能轻轻松松完成原来四五个人才能完成的运料任务,既减轻了工人劳动强度,又提高了运输效率;筒仓皮带安装运行了自动化计量系统,一改以往人工计量、销售效率滞后的局面。

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