西铭矿提前完成工作面安拆任务精益化管理显成效

在精益化管理飞速发展的当下,如何将传统安拆工艺的安全系数再提高、施工效率再提升、有效降低材料耗费等问题,就成了摆在西铭人面前一项亟待解决的“课题”。

“精益化管理就是要消除浪费、优化流程、提高工作效率,实现企业整体系统的优化和高效运行,作为我们安装区而言,想要将精益化管理不断推进,我们就要在拆除方面寻找突破口,只有打破传统思想观念,彻底解决生产流程中时间等待、人员等待、设备等待的问题,在严格遵循标准作业流程的同时,有效降低生产成本、提高生产效率和质量”西铭矿安装区区长王力说道。

为了有效提高传统安拆工艺的安全系数、施工效率、降低材料耗费,安装区严格按照“科学组织、积极协调、严格考核”的工作思路,特成立“解题”小组,重点从设计优化、设备应用、劳动组织、施工效率等4个方面开展头脑风暴,破解影响和制约传统拆除工艺的瓶颈。同时,坚持问题导向,制定了工作面超前加固、支架高效拆移等解决措施,坚决做到小问题不过班,大问题不过天,逐条逐项明确责任人,将安拆过程中的种种难题,逐个击破。 

“工作面出架是拆除用时最长、工序最繁琐的一个环节,支架拆除工艺条件又有制约性,导致我们每班在下班前都无法完成完整的拆除工作,我们安装一队树立了‘一家人、一盘棋、一条心’的思想,统筹协调,积极组织,有效利用交接班时间,在当班最后的时间段将支架抽出并做好维护工作,使下一班在接班后就可以第一时间进行支架拆除的相关作业。”安装一队队长王朋朋介绍道。

安拆过程中,该矿安装一队充分调动时间、人员等因素,在合理利用交接班时间的同时,加强检修班管理,在完成设备设施正常检修作业的基础上,做好对架、装架工作,49407工作面穿层下至上车场的支架运输也是24 小时循环不间断的作业,并根据现场条件的变化及时完善施工管理规定,提前将设备易损的配件输送到工作面,每班安排专人维护液泵和其他设备,有效杜绝因发生设备故障而影响生产的情况出现,全力保障了生产接续工作顺利推进。

工欲善其事,必先利其器。钢丝绳在矿井安拆任务中扮演着重要的角色,安装一队在做好日常工作的同时,不断加强钢丝绳的检查和维护保养工作,定期对钢丝绳进行清洁、润滑和紧固等操作,以保证钢丝绳的使用寿命和安全性能,有效提升钢丝绳的使用寿命,为矿井节约成本,助力精益化管理工作的持续开展。

西铭矿通过优化工作流程、减少浪费、突破瓶颈,大大提高了生产效率和质量,在南四采区49407工作面安拆任务中,共计节约人工成本约18万元,提高拆除效率33%,安全拆除支架120台,使工作任务提前10天顺利完成。


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