煤块“卡脖子”、粉尘“漫天飞”、设备“罢工”频发……这些困扰燃煤输送的老大难问题,如今被一套“技术组合拳”彻底破解!山西焦煤西山煤电新产业煤焦销售分公司古交供煤站通过破碎机“瘦身”、喷淋“降尘”、振动筛“强筋壮骨”等创新举措,不仅让燃煤输送效率提升10%,更打造出安全、环保的作业环境。这场技术改造的背后,藏着怎样的智慧?笔者带您一探究竟。
煤块“巨无霸”卡住生产线?破碎机来“瘦身”
“大同长春兴煤矿与河曲露天煤矿的原煤块比较大,有时直接卡在皮带机上,要处理它,既危险又耽误进度!”提起改造前的场景,煤站书记张秦连连摇头。原来,原煤块直径超标是导致输送堵塞的“元凶”——大块燃煤无法顺利落入皮带机输送机,灌仓效率骤降,甚至引发设备停机。
为解决这一难题,供煤站技术团队多方考察,最终引入破碎机充当“煤块整形师”。大块燃煤经过破碎机“咀嚼”后,变成均匀的小颗粒,顺利进入输送系统。“就像把整块牛排切成肉丁,下锅再也不会粘锅了!”张秦形象地比喻。然而,新设备刚投用,挑战接踵而至……
挑战1:煤尘“暴风雪”来袭?喷淋系统“精准狙击”
破碎作业中,煤尘如暴风雪般弥漫,职工即便戴着口罩,一天下来鼻孔仍是黑的。更棘手的是,煤尘积聚存在爆炸风险。面对挑战,他们在破碎机下料口加装高压喷淋装置——水雾如“天罗地网”般包裹煤流,粉尘浓度瞬间下降。工人们高兴地笑道,“现在连工作服都能穿干净一整天!”
挑战2:煤块“天女散花”?挡板筑起“防护墙”
破碎后的煤块四处飞溅,犹如“流弹”威胁职工安全。面对挑战,技术组在设备周边加装可拆卸式落煤挡板,既化解了飞溅风险,又便于清理维护。“以前躲着机器走,现在贴着设备干也不怕!”一名职工竖起大拇指。
振动筛“骨质疏松”?钢筋网穿上“防弹衣”
正当团队为破解堵塞松口气时,新的“病灶”又浮出水面:振动筛的钢筋网由于被煤块长期冲刷,磨损逐渐严重,最后竟会变成如“筛子漏底”,频繁停机检修成了新痛点。怎么办?技术组连夜攻关,最终开出两剂“药方”:一剂是“强筋”:加固钢筋网,提高耐磨性;一剂是“活络”:优化筛体结构,增加缓冲设计,减少硬冲击。
改造后的振动筛“铁骨铮铮”,使用寿命延长,维修频率锐减。“设备‘扛造’了,咱们心里也踏实了!”张秦感慨道。
成效亮眼!从“堵心”到“舒心”的逆袭
随着技术改造“连环招”落地,古交供煤站焕发新生,出现三大变化:
效率飙升:输送系统堵塞归零,设备故障率下降40%,灌仓速度提高1倍;
安全升级:职工工伤风险归零,煤尘浓度达标;
成本节约:年节省维修费用超3万元,真正实现降本增效。
“以前天天‘救火’,现在设备‘听话’得像自家孩子!”张秦的比喻逗乐了众人。
笔者手记:小改造背后的大智慧
从“大锤砸煤”到“智能破碎”,从“粉尘迷眼”到“水雾降尘”,古交供煤站的实践印证了一个道理:技术创新未必需要“高大上”,针对痛点“把脉开方”同样能创造奇迹。正如职工们所说:“机器‘顺气’了,人才能顺心!”这场“破堵战”胜利的背后,是企业对安全生产的敬畏、对工匠精神的坚守,更是“以人为本”管理理念的生动写照。