
“223皮带又跑偏了,赶紧处理!”一阵急促的电话铃声,划破值班室的宁静,山西焦煤西山煤电东曲选煤厂准备车间生产一队技术骨干张鑫,抓起安全帽就往现场跑——这已是本周第三次紧急呼叫。
赶到现场时,只见湿漉漉的原煤不断砸落在胶带上,皮带左右晃动,边缘与支架摩擦,发出刺耳声响,原本平整的皮带边缘已磨损得参差不齐。
“又偏了?”队长张金虎握着扳手快步走来,他指节因常年劳作而略显粗大。“这机械纠偏架一遇上湿煤就‘失灵’,夜班调了三回,还是老样子。”张鑫蹲下身,检查纠偏架底座。螺丝虽已拧紧,但在皮带持续冲击下微微移位,纠偏效果越来越差。
准备系统原煤皮带来料杂、落点多,两侧受力本就难以均衡,遇到低温或煤湿,跑偏更是常态。这不仅加速皮带损耗,还得专人盯着调偏,在人手紧张的当下,无疑让安全生产压力倍增。

“223纠偏架必须彻底改造,否则既损设备,又埋隐患!”班前会上,张鑫的话掷地有声。队长张金虎当即表态:“不能再拖,要改就改彻底!”队里其他成员纷纷响应,一场关于改造方案的讨论热烈展开。
接下来的日子,值班室的灯常常亮到后半夜。张金虎带着队员反复琢磨纠偏架构造,张鑫甚至把个人电脑带到现场,利用停机间隙测量数据、模拟分析。有人提议焊接加固钢板,试了两天,底座还是松动;有人提出更换加粗螺丝,结果扛不住持续冲击,几天就磨出了豁口,仍不理想。

就在大家陷入困顿时,一句“换个思路试试”点醒了张鑫。“也许问题不在‘加固方式’,而在‘固定方式’!”他指着纠偏架底座,思路渐明,“机械固定是死的,皮带跑偏方向却是活的。我们需要一个既能灵活调节,又能抗住冲击的新结构。”
全队集思广益,逐渐勾勒出“锯齿式固定卡槽”方案——在纠偏架底座增设齿轨卡槽,可根据皮带跑偏方向灵活调整卡位,依靠锯齿咬合实现牢固锁止,即便持续冲击也不易移位。
方案已经确定,全队迅速投入实施。厂里给予充分支持:“放开干,需要什么就协调什么!”车间创新小组轮番上阵,正副队长全程跟踪进度。历经连续加班与反复调试,新式纠偏架终于制作完成。
试运行当天,伴着湿煤落下,皮带平稳运转,纠偏架稳如磐石,再未出现偏移。“成功了!”不知谁喊了一声,现场响起一片轻松的笑声,每个人眼中都闪着欣慰的光。
如今,这款带锯齿卡槽的纠偏架已在准备车间多条皮带安装投用。皮带磨损率同比下降约60%,岗位人员无需再频繁调偏,节省下的人力可转向现场安全巡检与预防性维护。这项立足一线、自主攻坚的扎实成果,让生产一队荣获2025年度山西焦煤“模范班组”称号。
“卡槽虽小,里面装的却是咱们生产一队的安全经。”张金虎抹了把汗,望向轰鸣运转的设备,语气踏实而坚定,“集团的安全理念,从来不是挂在墙上的标语,而是像这样,一点一点刻进咱们的细节里。”
车间机器声依旧轰响,阳光穿过窗子照在安全帽上,泛起一片明澈的光泽。那光里,映着一个班组对安全的执着,也映着他们用双手筑牢的扎实底气。