
职工操作磁选机新装尾矿调节杆阀
“现在操作尾矿调节阀,站着就能完成,再也不用蹲在狭小空间里费劲调整了!”近日,在山西焦煤西山煤电西曲选煤厂主洗车间磁选机旁,岗位操作工对新安装的“磁选机尾矿调节杆阀”赞不绝口。这一由车间自主设计制作的创新部件,不仅解决了原有蝶阀操作不便、检修困难的痛点,还有效降低了介质损耗与设备成本。
主洗车间作为选煤厂核心生产环节,6台磁选机是介质回收的关键设备,而尾矿调节阀门则直接影响液面稳定与介质回收效果。此前,磁选机配备的蝶阀(翻板阀)安装在尾矿槽底部。由于设备布局的限制,尾矿槽与地面距离仅350~500mm,周围环绕机架,操作空间极为狭小。
“每次调整阀门,都得蹲下身子,把手伸进缝隙掰鸭嘴式手柄,既费劲又容易伤手。”该岗位操作工坦言。更为棘手的是,蝶阀故障更换时,检修人员需要在局促的空间里低头弯腰作业,不仅耗时费力,还会影响进度。此外,因操作不便导致的阀门调节不及时,也会降低介质回收效果,成为制约降本增效的突出问题。

检修队职工在狭小空间更换蝶阀
为破解这一难题,主洗车间由党支部书记牵头组建创新攻关团队,吸纳青年同志常乐、赵梓琳与机电队技术队长张志伟,形成“经验引领+青年活力+技术支撑”的攻坚组合。
团队秉持“人努力”的实干导向,深入现场进行调研。他们用卷尺、游标卡尺反复测量尾矿槽尺寸、梳理操作工反馈问题,围绕“操作便捷、检修高效、降低损耗”三大目标,紧扣降成本核心需求,三易其稿优化设计方案。在材料选择上,经多次研讨确定采用不锈钢材质,既避免设备生锈,又防止配件损坏后被磁选机滚筒吸附;安装焊条时也选用不锈钢材质,从源头防止焊渣吸附导致设备损伤。

团队安装磁选机尾矿调节杆阀
创新设计:多维度优化打造“实用神器”
经过反复打磨,“磁选机尾矿调节杆阀”最终定型。它由不锈钢阀杆、阀盘、固定板、止退圆垫和红色热缩带防护手柄组成,整体安装在尾矿槽内部,改变了原有蝶阀的安装位置与操作逻辑,优势显现:
操作更便捷:操作人员无需蹲身“钻缝隙”,站立即可通过手柄精准调节,降低操作难度,提升调节效率;
维护更高效:不锈钢材质重量轻、强度高,安装时无需担心吸附滚筒,更换时可直接从尾矿槽上方插入固定,省时省力;
耐用性更强:不锈钢耐磨损性能优异,投入使用后实现 “零维护”,大幅降低设备故障率;
功能更全面:可精准调节阀盘开度,稳定尾矿液面,保障分选效果,停车后还能快速排空尾矿槽,为后续维护提供便利。

制作好的磁选机尾矿调节杆阀

安装磁选机尾矿调节杆阀(1台磁选机上4个)
目前,该创新成果已在6台磁选机上全面推广应用。实际运行显示,岗位操作工劳动强度大幅降低,设备操作效率提升50%以上;通过精准控制尾矿溢流,介质回收效率有效提高;替代原有蝶阀,实现“降本、提效、保安全”多重收益。