近日,山西焦煤西山煤电三聚盛煤业二采区工作面突发设备故障,一台单轨吊遥控器意外失灵,导致设备“僵卧”停运,井下运输线随即陷入“梗阻”,企业生产节奏遭遇严峻考验。

“外修费用高、周期长,咱们不能干等着!”危急时刻,该公司创新委员会技术骨干李席岳和张杰主动请缨。在企业“人人都是创新主体,处处都有增效空间”的氛围感召下,二人凭借扎实的技术积累,决心自主攻克难题,拒绝被动等待外修。
为精准定位故障症结,他们先沉下心研读设备说明书,还与厂家技术员开展多轮远程沟通。然而,核心电路存在的技术壁垒,让远程指导收效甚微。此时,两条路径清晰摆在眼前:要么放弃自主攻关,申请资金外修;要么另辟蹊径,突破技术瓶颈。最终,李席岳和张杰坚定选择了后者。
一个大胆的想法在二人脑海中萌生:“能否从报废设备中淘出可替代零件?”带着这一思路,他们直奔企业废旧物资库,经过细致筛选与反复测试,一台型号匹配的废旧对讲机进入视野。拆解分析后,二人惊喜发现,这台对讲机的控制开关,在电压、电流及信号触发逻辑上,与单轨吊遥控器的故障部件高度契合——破局的关键就此找到。
他们严格遵循井下防爆安全标准,小心翼翼拆下对讲机控制开关,将其“移植”到单轨吊遥控器电路板上。焊接、接线、绝缘处理……每个操作步骤都凝神聚气、一丝不苟,把控每处细节,确保改造过程符合安全规范。
改造中,二人并未止步于“修复设备”。凭借对设备性能的深入钻研,他们敏锐察觉到原遥控器电池续航能力不足的隐患。为此,二人乘胜追击,运用专业技术知识改造遥控器电池仓,并升级电池组配置。这一举措不仅消除了续航短板,更显著提升了遥控器连续工作时长,实现了“修复即升级”。

经过数日紧张攻关,这台历经“零件移植”与“能量升级”的单轨吊遥控器,被送至井下现场检验。当操作人员按下按键,单轨吊应声启动、平稳顺畅运行的瞬间,现场职工欢欣鼓舞。此次自主改造,不仅快速恢复了生产,还为企业节省维修资金1.95万元。
从面对高昂外修报价时的主动担当,到跨界寻找替代方案的创新智慧,再到精细操作确保成功的专业素养,李席岳和张杰用实际行动诠释了新时代产业工人“爱岗敬业、精益求精、攻坚克难、创新求效”的职业精神,为企业发展贡献了力量。