机电厂:小革新破解大难题 旧材料省下真金白银

近日,在山西焦煤西山煤电机电厂智能矿山研发运维中心的生产现场,职工们发现乳化液泵站旁的进液胶管变了样。曾经,因高压运行不停抖动,与地面摩擦得伤痕累累的胶管,如今稳稳架在自制的轮垫支撑装置上,安安稳稳地投入工作,告别了往日的“狼狈”。

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乳化液泵是车间检修作业的关键动力设备,所有液压支架立柱、电液控系统的检修都离不开它。可长期以来,一个不起眼的小问题,一直让一线职工犯愁。每当乳化液泵高压运行时,进液胶管会在液流冲击下不停抖动,管体和地面反复摩擦拖拽,时间一长,胶管外层的橡胶就会磨损破损。

“以前胶管坏得快,不仅费钱,换的时候耽误生产,更怕胶管漏液,高压液体喷出来伤人。”现场维修工坦言,这个看似不大的隐患,像一块石头压在大家心里,日常巡检时总要多留个心眼。

面对顽疾,运维中心的技术骨干主动担责,扎根现场找办法。他们一遍遍地观察胶管的抖动轨迹,记录不同压力下胶管的晃动幅度,反复琢磨解决思路。“能不能让胶管离开地面,避免摩擦?”这个朴素的想法,成了解决问题的突破口。

大家没花一分钱新增材料,而是把目光投向车间的边角料堆。轻型滚轮、废弃的不锈钢板、几截闲置的钢筋,这些别人眼里的“废料”,在技术骨干手里有了新用处。他们结合前期观察的抖动规律,反复调整滚轮的角度和支撑点,一次次组装、试验、修改。经过多次调试,一套专为进液胶管设计的轮垫支撑装置终于做成了。

这套装置看似简单,却十分实用。把它卡接在胶管外壁,使原本与地面摩擦的胶管“腾空”,滑动摩擦变成了顺畅的滚动摩擦。即便乳化液泵高压运行,胶管依旧能在滚轮上平稳晃动,不再与地面“硬碰硬”,磨损隐患从根源上得到解决。

小革新带来了大成效。据了解,装置投入使用后,胶管的使用寿命大幅延长,更换频次减少了60%,职工的维护工作量也减轻了一半。因全程使用废旧材料,改造没有产生任何新增投入,预计每年能为车间节约胶管更换成本2万余元,真正做到消除安全隐患、降低生产成本。

“不用花大钱就能解决大问题,这样的创新既实用又贴心。”一线职工纷纷点赞。这场小小的技术革新,不仅破解了长期困扰生产的难题,为安全生产保驾护航,更成为机电厂深挖内部潜力、推进降本增效的生动实践。

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