西曲选煤厂:把好监督关 打好效益仗

自“新焦煤大监督”体系建设开展以来,山西焦煤西山煤电西曲选煤厂党总支与西曲矿纪委密切联动。通过横向对标兄弟单位、纵向审视自身发展,精准锚定改进方向,将监督效能转化为实实在在的发展成果。

为让纪律建设落地生根,西曲选煤厂持续践行山西焦煤大监督体系构建方案。一方面瞄准关键环节和重点岗位,另一方面紧盯关键生产指标,制定了在关键指标和内控指标上持续发力的工作要求。

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靶向发力,煤泥减量化啃下“硬骨头”

煤泥作为选煤厂日常生产中的副产品,既挤占精煤、中煤产量,储存又带来环境风险。为“吃干榨尽”煤炭资源,西曲选煤厂明确工作目标:将煤泥产率从技术改造前的2.36%降至1.93%、增产精中煤产量8000吨。

工作的第一步是摸清煤泥产生的关键节点。针对现有生产工艺系统中煤泥含量较大的问题,西曲选煤厂进行设备革新。用效率更高的叠筛替换弧形振动筛、用撬装一体机替换原有的浓缩旋流器和高频筛,加大底流泵小时处理量等方式,多管齐下提升生产效率和质量。同时,加强对各车间卫生废水的管控,将含有大量末精煤和低灰物料的卫生废水重新回收利用,减少其流入煤泥系统。2025年煤泥产量较上年度降低0.43%,与去年同期相比创造效益约426万元。

此外,该厂积极组织职工技能提升培训,动员职工参加修旧利废,仅重新修理三产品旋流器一项,就节约资金约10万元,实现设备与理念的双重提升。

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精打细算,关键指标“降”出效益空间

2025年,西曲选煤厂进一步压减内控指标和电耗指标,通过设备集控化、减量化实现提质减量。

设备集控化、智能化是实现指标优化的重要手段。一方面,智能加药系统配合尾矿分析仪,可以及时根据煤质变化和煤量大小调整加药量,减少药剂消耗;另一方面,可以提醒当班调度员及时发现煤质变化,调整煤量配比,从而保证较为稳定的小时处理量,尽量减少轻载时间,杜绝空载时间,降低电力消耗。同时,对压风机系统和煤泥水车间整套系统进行集控改造,提升远程控制精度,降低职工劳动强度。

在智能化改造的同时,该厂通过电力使用精细测算与逐台设备开车流程复盘。技术团队根据建议,现场开展针对介质桶沉淀导致起车烦琐问题的攻关,创新铺设专用管路接入风管,大幅减少开车启动时间。同时,停运非必要设备(总装机功率735.9kW·H),实现“减机不减产”。

通过一系列“人努力”的实践,2025年实际单耗达到7.87kwh/t原煤,较上年度同比下降8.3%,节约电费140.9万元,“强经营”成效显著。

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深挖潜能,调煤入洗拓宽增效路径

为释放富余产能,提高设备运行效率,西曲选煤厂通过调入洗西铭矿2#原煤,增加焦精煤产量,实现效益最大化。

根据库存煤量及时组织生产,努力增加硫分含量1.0%产品的生产能力,与西曲矿原煤及时匹配,实现效益最大化。定期校准205、210皮带的皮带秤,推行无人化磅房,确保入库煤量精准。加强对2#煤的煤质化验,依据精煤适配性试验结果,及时调整配洗比例,监督检查生产过程煤质指标完成情况,确保焦精煤品质质级相符。同时,做好纪律监督工作,该厂成立调入洗西铭矿2#原煤管理领导小组,明确相关单位职责,完善调洗作业流程,制定相关考核管理办法和“一图四清单”流程图,明确监督人与责任人,保障整个工作流程坚实可靠。

2025年,西曲矿选煤厂调入洗西铭2#煤15万吨,生产精煤7.5万余吨、中煤2.2万吨,为公司增效1405.8万元。

从关键指标的“小切口”到体系构建的“大文章”,西曲选煤厂始终以构建“新焦煤大监督体系”为指引,持续提升工作实效,在筑牢安全经营双防线的道路上稳步前行。

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